发明名称 一种中高碳硬线钢转炉高拉碳工艺
摘要 一种中高碳硬线钢转炉高拉碳工艺,主要是解决现有生产的中高碳硬线钢系列铸坯质量不佳,导致产生大量的附加不良品的问题。本发明提供一种中高碳硬线钢转炉高拉碳工艺,工艺步骤为:向转炉内加入废钢与铁水,转炉冶炼以27000Nm<sup>3</sup>/h的氧气流量吹炼14-16min,造渣,副枪过程测试,拉碳,转炉吹炼结束,终点测试、取样分析,倒炉出钢,LF炉精炼。本发明冶炼高碳、低磷的终点控制,以降低钢水的氧化性,减少增碳剂和脱氧剂的消耗,一方面不但可以降低生产成本,另一方面也减少了氮及其它夹杂物进入钢液,最大限度的保证了钢质的纯净度。
申请公布号 CN105624356A 申请公布日期 2016.06.01
申请号 CN201511020483.2 申请日期 2015.12.31
申请人 本钢板材股份有限公司 发明人 俞潮;刘明波
分类号 C21C5/30(2006.01)I;C21C5/36(2006.01)I;C21C7/064(2006.01)I;C21C7/06(2006.01)I 主分类号 C21C5/30(2006.01)I
代理机构 沈阳维特专利商标事务所(普通合伙) 21229 代理人 屈芳
主权项 一种中高碳硬线钢转炉拉高碳工艺,中高碳中的中碳钢碳含量为0.25‑0.60%,高碳钢碳含量大于0.60%,其特征在于,具体实现步骤如下:(1)向转炉内加入废钢与铁水,两者的质量百分比为废钢8‑10%,铁水90‑92%;(2)转炉冶炼以27000Nm<sup>3</sup>/h的氧气流量吹炼14‑16min,氧枪枪头至铁水液面的距离为1.7m;(3)造渣:造渣过程根据渣况及火焰判定进行造渣枪位调整,氧枪喷头距钢液面距离为1.5‑1.8m,氧气流量为27000Nm<sup>3</sup>/h;(4)副枪过程测试,以27000Nm<sup>3</sup>/h的氧气流量吹炼,氧枪枪头至铁水液面的距离为1.8‑2.2m;(5)拉碳:拉碳以30000Nm<sup>3</sup>/h的供氧流量进行吹炼,氧枪枪头至铁水液面的距离为1.5m;(6)转炉吹炼结束,终点测试、取样分析,吹炼时间根据钢种成分需求确定,吹炼时间14‑16分钟,且一次拉到位;(7)倒炉出钢:出钢过程钢包采用全程软吹氩,同时进行合金化,采用的合金及添加量根据钢种成分要求添加,并在转炉出钢过程中根据钢种成分要求配加增碳剂,保证钢液成分符合钢种标准要求,转炉终点碳含量0.50‑0.65%,炉渣碱度R=3.5‑3.8;(8)LF炉精炼:分批次加入白灰、萤石、硅铁粉,混合均匀分3批加入,在钢包LF炉精炼进行造渣操作,对钢渣进行充分进行脱氧,根据到LF炉钢液钢种成分以及钢种标准成分要求添加增碳剂,采用微正压操作。
地址 117000 辽宁省本溪市平山区人民路16号