发明名称 一种低成本冶炼管线钢的方法
摘要 本发明公开了一种低成本冶炼管线钢的方法,通过转炉留渣溅渣操作,转炉炉后强脱氧工艺优化、精炼渣系调整,精炼炉钙处理工艺优化、强化底吹静搅技术等工艺优化和操作改进等措施,保证整个冶炼过程综合成本的降低及内部质量改判率的下降。本发明成功解决了管线钢冶炼过程成本波动大的控制难点,降低了冶炼区域原辅料的使用量,提高了钢水收得率;特别是保证展宽轧制时,冶炼过程稳定控制夹杂物,轧制成品夹杂物含量稳定控制在99%以上水平。本发明稳定降低了管线钢冶炼过程中成本消耗,减少轧制钢板因夹杂物不合改判率,从而降低了管线钢的生产成本,大幅度提高经济效益。
申请公布号 CN104988270A 申请公布日期 2015.10.21
申请号 CN201510397588.3 申请日期 2015.07.08
申请人 南京钢铁股份有限公司 发明人 翟冬雨
分类号 C21C5/28(2006.01)I;C21C5/36(2006.01)I;C21C7/00(2006.01)I;C21C7/06(2006.01)I;C21C7/064(2006.01)I;C21C7/10(2006.01)I 主分类号 C21C5/28(2006.01)I
代理机构 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) 32238 代理人 陈扬
主权项 一种低成本冶炼管线钢的方法,其特征方法具体步骤如下:1)出钢结束后直接倒渣,炉内留渣约3~5吨,此时将转炉垂直,采用氮气溅渣护炉,通过溅渣护炉让2~3吨炉渣粘附与炉壁,很稳定的粘附在炉壁上不至于脱落,实现护炉;同时减少了溅渣料的使用量,并且一部分处于熔融状态的炉渣留在炉底,加废钢、兑铁水后再次卷入炉渣中参与冶炼反应,熔融状态的炉渣提高了石灰、轻烧的熔化速率,达到转炉前期脱磷的目的,减少了脱磷、脱硫的石灰使用量,降低了整体炉渣渣量;由于总渣量的降低,渣中的氧化铁含量降低,提高了钢水收得率;2)严格控制出钢过程中的下渣量,控制下渣量≤2kg/t,防止有氧化性的炉渣进入钢水,降低合金收得率;转炉出钢过程采用铝块强脱氧,当钢水出至钢包1/4时加入铝块进行脱氧,每炉最少加入量350Kg,最大加入量500Kg,炉后脱氧结束后加入合金,提高了合金收得率,Mn收得率由97%提高到99%,Si收得率由96%提高到98%;3)提高钢水的洁净度,减少夹杂物不合格的改判量,通过精炼渣系调整,调整LF脱硫后的炉渣碱度,降低脱硫后炉渣的熔点,从而提高炉渣的活度,增加炉渣的对夹杂物的吸附作用,实现降低因夹杂物不合格的改判量;4)进行钙处理工艺的优化,钙处理工艺由原来的LF处理结束后钙处理改进为RH真空结束后钙处理,提高了钙的收得率,增加钢水的钙处理效果,提高了RH工序炉渣的活度,同时增加炉渣中的钙含量,炉渣碱度有所增加,最终提高了炉渣对夹杂物的吸附能力;5)静搅优化技术的实施,当RH真空结束后及时打开底吹氩气,破真空时依靠真空室内大于1个大气压的压力将渣面冲破,同时较大的氩气流量将渣面充分与钢水接触,使抽真空时凝固的炉渣迅速液化,当炉渣液化后喂入无缝纯钙线,一部分钙线进入炉渣后,炉渣中钙含量迅速增加,炉渣的碱度随之增加,碱度增加后吸附铝系、硅系夹杂物的能力增加,钢水的纯净度随之增加,在钙处理后及时向渣面加入碳化稻壳,改善炉渣表面张力,在炉渣与碳化稻壳之间形成一层薄薄的气体,隔绝了炉渣与空气的接触,提高了炉渣保持液态的时间,增加了炉渣吸附夹杂物、提高钢水纯净度。
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