发明名称 提高帘线钢硼收得率的冶炼工艺
摘要 本发明公开了一种提高帘线钢硼收得率的冶炼工艺,包含如下步骤:(1)电炉或转炉吹氧冶炼;(2)氩站吹炼;(3)LF精炼;(4)RH真空处理;(5)连铸采用长水口和浸入式水口保护浇注,防止钢水二次氧化。本发明能有效解决了传统工艺硼收得率低,硼成分波动较大的问题,彻底消除了硼合金化不当对钢材性能的不利影响,为帘线钢质量优化提供了工艺技术支撑。同时,本发明无需额外设备,在现有工艺装备条件下即可完成,且安全无污染。本发明,综合控制炼钢各工序,通过调整出钢碳含量、硅含量以及钢中氧活度等因素,提高硼合金化收得率,使得硼合金收得率达到80%以上,有效降低生产成本、提高成分一次命中率和成材率。
申请公布号 CN104911301A 申请公布日期 2015.09.16
申请号 CN201510375066.3 申请日期 2015.06.30
申请人 武汉钢铁(集团)公司 发明人 张帆;叶途明;任安超;桂江兵;龙莉;吴杰
分类号 C21C7/076(2006.01)I;C21C7/072(2006.01)I;C21C7/10(2006.01)I 主分类号 C21C7/076(2006.01)I
代理机构 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 代理人 胡镇西;艾小倩
主权项 一种提高帘线钢硼收得率的冶炼工艺,包含如下步骤:(1)电炉或转炉吹氧冶炼:终点碳含量控制在0.71~0.75%,出钢水1/4时,随钢流加入硅、锰合金和增碳剂,所述C、Si、Mn含量按标准下限控制;(2)氩站吹炼:软吹时间为6~8min,氩气压力为0.55±0.05MPa,氩气流量为8.5±1.5Nm<sup>3</sup>/min;(3)LF精炼:采用CaO‑SiO<sub>2</sub>‑Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>渣系精炼,渣碱度目标值控制在1.5~2.4,化渣过程中加入适量特硅,形成白渣,将硅含量控制在0.2~0.25%,氧活度控制在20~70ppm后进行硼合金化;(4)RH真空处理:67Pa以下处理时间为8~13min,RH炉离站目标温度为1565±15℃;(5)连铸采用长水口和浸入式水口保护浇注,防止钢水二次氧化;能源介质中氧气:O<sub>2</sub>≥99.5%,N<sub>2</sub>≤100ppm;氩气:Ar≥99.98%。
地址 430080 湖北省武汉市武昌友谊大道999号A座15层
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