发明名称 一种连续流短程硝化反硝化除磷的改良A<sup>2</sup>/O工艺
摘要 一种连续流短程硝化反硝化除磷的改良A<sup>2</sup>/O工艺属于污水处理与资源化领域。在好氧段内投加了纤维弹性填料,并增设了间歇曝气段的改良A<sup>2</sup>/O反应器内实现了长泥龄的短程硝化反硝化除磷。对传统工艺改良,沿水流方向将好氧段分为好氧1段和2段,好氧2段后设一个间歇曝气段,由电子定时器控制周期短时曝气,底部设污泥回流装置,顶部出水溢流堰间歇曝气时排泥,流至沉淀池沉淀排放,取消沉淀池污泥回流。本发明控制低曝气,并通过间歇曝气段深度处理、污泥筛选和抑制释磷等作用,强化了回流污泥活性,提升了系统污泥浓度,延长了污泥龄,使氨氧化细菌和反硝化除磷菌富集于系统内,成功实现了稳定的连续流A<sup>2</sup>/O工艺的短程硝化反硝化除磷。
申请公布号 CN103880181B 申请公布日期 2015.08.05
申请号 CN201410084225.X 申请日期 2014.03.10
申请人 北京工业大学 发明人 李冬;罗亚红;蔡言安;许达;杨杰;张金库;曾辉平;张杰
分类号 C02F3/30(2006.01)I 主分类号 C02F3/30(2006.01)I
代理机构 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 代理人 刘萍
主权项 一种连续流短程硝化反硝化除磷的改良A<sup>2</sup>/O工艺,其特征在于,包括如下步骤:1)首先对传统A<sup>2</sup>/O反应器构型进行改良:改良A<sup>2</sup>/O反应器由厌氧段、缺氧段、好氧段和间歇曝气段组成,将好氧段沿水流方向分为两段,分别为好氧1段和好氧2段,硝化液由好氧2段回流至缺氧段;好氧2段后增设一个间歇曝气段,并由定时器控制周期曝气;间歇曝气段底部设污泥回流装置,污泥由此回流至厌氧段,由顶部出水溢流堰间歇曝气时排泥,流入沉淀池沉淀排放,取消沉淀池污泥回流,沉淀池仅作为污泥收集计量和排放装置;2)投加填料于好氧段内:以20%的总好氧段体积填充率将纤维弹性填料投加于好氧1段内;3)接种污泥于反应器内:反应器所接种的污泥为传统A<sup>2</sup>/O工艺的回流污泥,接种后反应器内污泥浓度为2.5‑3g/L;4)在水温22‑23℃条件下,连续流启动短程硝化反硝化除磷的改良A<sup>2</sup>/O工艺的具体方法为:使各反应段比例为V<sub>厌氧</sub>:V<sub>缺氧</sub>:V<sub>好氧1</sub>:V<sub>好</sub><sub>氧2</sub>:V<sub>间歇曝气</sub>=1:2:1.5:1.5:3,采用质量浓度C/N=3.5‑4、C/P=53‑59,COD质量浓度为350mg/L‑400mg/L,氨氮质量浓度为80mg/L‑92mg/L,总氮质量浓度为95mg/L‑115mg/L,总磷质量浓度为6mg/L‑7mg/L,pH为7.0‑7.5的低C/N及低C/P实际生活污水,维持进水流量为13.5‑14L/h,同时控制好氧1段和好氧2段在较低溶解氧浓度分别为1.5mg/L‑1.7mg/L和0.5mg/L‑0.7mg/L,A<sup>2</sup>/O段水力停留时间为8.1h‑8.3h,间歇曝气段水力停留时间为3.9h‑4.1h,污泥回流比取80%‑90%,硝化液内回流比为250%‑300%,设置间歇曝气段曝气周期1h,其中曝气1min,沉淀59min,曝气时溶解氧浓度为0.3mg/L‑0.5mg/L;系统维持此工况直至反应器内污泥浓度升高并稳定在5.5g/L‑6g/L,排泥量为48g/d‑49g/d,污泥龄为21.5d‑23d,出水中COD、氨氮、TN和TP质量浓度分别降为50mg/L、5mg/L、15mg/L和0.5mg/L以下,出水亚硝化率NO<sub>2</sub><sup>‑</sup>‑N/NO<sub>2</sub><sup>‑</sup>‑N+NO<sub>3</sub><sup>‑</sup>‑N达到70%以上,反硝化除磷菌与聚磷菌的比值DPAO/PAO达到85%以上,短程硝化反硝化除磷工艺启动完成。
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