发明名称 高Zn负荷原料高炉冶炼的控制方法
摘要 本发明公开了一种高Zn负荷原料高炉冶炼的控制方法,解决了高Zn负荷原料高炉冶炼时顽固性炉身粘结现象严重,影响高炉稳定高产运行的问题。本发明通过控制高炉Zn负荷在大于0.15kg/t且小于1.1kg/t,并配合布料制度、进风面积的控制、冷却水温控制、萤石洗炉等方法解决冶炼时顽固性炉身粘结的问题,保证高炉稳定高产、低成本运行。
申请公布号 CN104293993A 申请公布日期 2015.01.21
申请号 CN201410647773.9 申请日期 2014.11.14
申请人 武汉钢铁(集团)公司 发明人 王元生;薛改凤;鲍俊芳;郑俊平;刘和平;赵思;李红;李进;项茹;张雪红;詹立志;陈鹏;宋子逵;任玉明;陈细涛
分类号 C21B5/00(2006.01)I 主分类号 C21B5/00(2006.01)I
代理机构 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 代理人 涂洁
主权项 一种高Zn负荷原料高炉冶炼的控制方法,其特征在于,当高炉Zn负荷超过1.1kg/t,通过减少配矿中的含Zn高的杂矿,使入炉Zn负荷降至1.1kg/t以下; 当高炉Zn负荷大于0.15kg/t且小于1.1kg/t时,通过下述方法调整炉况: (1)通过来回交替抑制与疏松边缘气流以松动渣皮,具体方法为:通过布料调整高炉煤气流冲刷渣皮,疏松边缘气流的布料制度为:<img file="FDA0000608333970000011.GIF" wi="48" he="64" /><img file="FDA0000608333970000012.GIF" wi="221" he="86" />或<img file="FDA0000608333970000013.GIF" wi="251" he="87" />或<img file="FDA0000608333970000014.GIF" wi="270" he="86" />当进炉风量萎缩至每小时平均风量低于正常水平5%‑10%时,通过抑制边缘气流以打通中心,抑制边缘气流的布料制度为<img file="FDA0000608333970000015.GIF" wi="256" he="86" />或<img file="FDA0000608333970000016.GIF" wi="282" he="85" />(2)使用小角度布料,控制溜槽倾动的角度差为9.5‑10°; (3)缩小高炉风口的总进风面积,使高炉风口总进风面积占高炉炉缸横截面积的0.34%,同时使风速保持在210‑230m/s;配合使用短风口,短风口的使用数量为总风口数量的20%‑35%,安装方式为炉缸周向间隔分布; (4)加萤石洗炉,萤石入炉共分为2个阶段,共2‑3天,加入方式具体为:第一阶段每隔7批料或8批料加入一次萤石,加入萤石的量为矿批的15‑20%wt,持续时间为1‑1.5天,接着开始第二阶段每隔7批料或8批料加入一次萤石,加入萤石的量为矿批的8‑12%wt,持续时间为1‑1.5天,加萤石洗炉阶段,控制炉渣中CaF<sub>2</sub>的含量不超过3%wt。 
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