发明名称 一种常温高氨氮全程自养脱氮工艺启动及高效运行方法
摘要 一种常温高氨氮全程自养脱氮工艺启动及高效运行方法,属于水环境恢复与再生领域。全程自养脱氮(CANON)滤柱反冲洗的污泥接种到反应器,常温条件下经过挂膜阶段,变基质启动阶段、高效运行阶段三个阶段,在150天之内,达到处理780-820mg/L高氨氮污水的水平,总氮平均去除负荷达到3.03kg·m<sup>-3</sup>·d<sup>-1</sup>,这比日本的Furukawa等人(0.83kg·m<sup>-3</sup>·d<sup>-1</sup>)、西班牙的Vazquez-Padin(0.5kg·m<sup>-3</sup>·d<sup>-1</sup>)要高出数倍。
申请公布号 CN103601297B 申请公布日期 2015.01.07
申请号 CN201310576762.1 申请日期 2013.11.17
申请人 北京工业大学 发明人 李冬;苏庆岭;吴青;梁瑜海;曾辉平;张杰
分类号 C02F3/30(2006.01)I 主分类号 C02F3/30(2006.01)I
代理机构 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 代理人 刘萍
主权项 一种常温高氨氮全程自养脱氮工艺启动及高效运行方法,其特征在于:1)挂膜阶段:反应器采用火山岩填料,接种CANON滤柱反冲洗出来的絮状污泥;进水总氮质量浓度380‑420mg/L,氨氮与亚硝酸盐氮质量浓度比为1:1,CaCO<sub>3</sub>碱度质量浓度800‑1000mg/L;采用间歇运行方式,设一台蠕动泵,泵速70‑130rpm/min,从反应器上部抽水,经底部回流进反应器,运行4‑6周期,每周期1天;当总氮去除率超过50%并稳定运行3天以上认为挂膜成功;2)变基质启动阶段:本阶段运行方式为连续进水和连续出水,进水总氮质量浓度280‑320mg/L,氨氮与亚硝酸盐氮质量浓度比值为2:1,控制反应器初始断面上升滤速0.45‑0.55cm/min,总氮去除率仅有10‑20%,总氮去除负荷0.36‑0.4kg·m<sup>‑3</sup>·d<sup>‑1</sup>;当总氮去除率升高到20%以上并稳定3天以上后,进水总氮变为全部是氨氮,质量浓度为180‑220mg/L,此时开始曝气提供溶解氧,控制初始溶解氧DO浓度0.2‑0.4mg/L;逐次升高其进水总氮质量浓度,每次升高30%‑100%,同时调整反应器上升滤速,使总氮去除负荷维持在上阶段结束时负荷的80%‑100%,溶解氧的调节根据总氮消耗量与硝酸盐氮生成量的比值决定,当比值大于8且出水亚硝酸盐氮浓度小于10mg/L并稳定7天以上,提高溶解氧,每次提高50%‑80%;为实现变基质过程,当总氮去除率连续7天以上超过70%后进行下一步调整,继续升高其进水总氮质量浓度,直至760‑840mg/L;当总氮去除率连续10天超过80%时,变基质启动阶段成功;3)高效运行阶段:控制进水总氮质量浓度760‑840mg/L,进水CaCO<sub>3</sub>碱度质量浓度3200‑3600mg/L,以上升滤速为控制指标;初始上升滤速为0.14‑0.16cm/min,逐次提高上升滤速,每次提高0.03‑0.06cm/min,当总氮去除率连续7天以上超过80%,进入下一轮提升;溶解氧的调整根据总氮消耗量与硝酸盐氮生成量的比值决定,当比值大于8且出水亚硝酸盐氮浓度小于10mg/L时,提高溶解氧,每次提高50%‑80%;当总氮去除率连续7天以上都不能达到80%时,认为调整前上升滤速达到极限,维持反应器在极限滤速的工况下运行。
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