发明名称 一种RH-LF-RH精炼生产抗酸管线钢的工艺
摘要 本发明一种RH-LF-RH精炼生产抗酸管线钢的工艺,该工艺利用转炉粗炼和RH-LF-RH精炼工艺控制钢水成分,生产低碳、低硫的抗酸(抗HIC和SCC)管线钢。具体工艺流程为:铁水预脱硫-转炉冶炼-第一次RH真空精炼-LF精炼脱硫-第二次RH真空精炼-连铸。本发明利用二次RH真空精炼过程,既能减轻转炉脱碳负担,降低钢水氧化性又能消除LF炉精炼过程增碳的不利影响,而且减少强脱氧剂的使用,稳定生产,保证钢水成分稳定控制在生产目标以内,满足抗酸管线钢对低碳、低硫和高纯净度的成分控制要求。利用本发明工艺流程生产的成品钢中碳含量可以稳定控制在0.03%~0.04%,同时硫含量可以稳定控制在≤0.0010%。
申请公布号 CN102719614B 申请公布日期 2014.01.15
申请号 CN201210207751.1 申请日期 2012.06.18
申请人 北京科技大学 发明人 成泽伟;王永胜
分类号 C21C7/064(2006.01)I;C21C7/10(2006.01)I;C21C7/06(2006.01)I;C21C7/068(2006.01)I;C21C5/28(2006.01)I 主分类号 C21C7/064(2006.01)I
代理机构 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401 代理人 皋吉甫
主权项 一种RH‑LF‑RH精炼生产抗酸管线钢的工艺,其特征在于,该工艺的具体工艺流程如下:铁水预脱硫‑转炉冶炼‑RH真空脱碳‑LF升温脱硫‑RH二次真空脱碳‑钙处理‑软吹‑连铸‑热轧;铁水预脱硫:高炉铁水首先经铁水预处理进行脱硫,根据各生产单位现有铁水预脱硫工艺设备,选用搅拌法或铁水包喷吹法脱硫,铁水预脱硫操作结束后,脱硫渣中富含硫,为避免铁水回硫,必须将渣扒除干净,使铁水脱硫率达到90%,入炉铁水中硫含量小于0.003%;转炉冶炼:将经铁水预脱硫步骤理过的铁水采用顶底复吹转炉进行冶炼,向铁水中加入占铁水总量的10~15%的低磷、低硫废钢,整个冶炼过程进行全程底部吹氩气,对钢水进行充分搅拌,以便均匀钢水的成分和温度,终点钢水碳含量控制在0.08%~0.12%,氧含量在0.06%~0.08%,磷含量≤0.008%,出钢温度控制在1630~1660℃,出钢时采用挡渣操作,以防止回磷,其中,造渣料包括:石灰50~65kg/t、轻烧白云石15~25kg/t,炉渣碱度控制在3.5~4.0;第一次RH真空精炼脱碳脱氧:利用将转炉冶炼中转炉出钢后钢水中富余氧含量,通过抽真空降低[C]+[O]={CO}反应的CO气体分压,在真空压力小于100Pa,采用大的环流气体流量1200~1400L/min进行真空循环,处理时间15min,终点时钢水碳含量为0.01%~0.03%;LF炉精炼深脱硫:将经第一次RH真空精炼脱碳脱氧步骤的钢水进行LF炉精炼,LF炉渣采用CaO‑Al2O3‑SiO2三元碱性渣系脱硫,碱度控制在4.0‑6.0,渣中的FeO和MnO含量小于0.8%,采用电极埋弧加热,钢水加入LF炉后,提高钢包底部吹氩流量至400~600NL/ min,处理时间为35~45min,LF炉精炼终点出钢时钢水硫含量在≤0.0008%,碳含量为0.03%~0.05%,钢水温度为1620~1630℃;第二次RH真空精炼脱碳脱气:将经LF炉精炼深脱硫步骤处理过的的钢水进行RH真空精炼,在真空压力小于100Pa,采用大的环流气体流量1200~1400L/min进行真空循环,处理时间10min,进行真空脱碳、脱气,得到碳含量为0.03%~0.04%,硫含量为≤0.0010%的钢水,经RH处理合格的钢水进行钙处理和软吹,软吹时间为12min以上,得到达到管线钢抗酸性能的成分要求的抗酸管线钢。
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