发明名称 一种稳定提高含硼钢中硼含量的冶炼方法
摘要 本发明是一种稳定提高含硼钢中硼含量的冶炼方法。通转炉出钢过程采用高碳锰铁、高碳铬铁、铁芯铝进脱氧合金化,采用全程底吹氩及渣洗工艺,降低钢中的氧含量和氮含量;出钢完毕钢水吊至氩站,加铝铁调整钢中氧活度至要求控制范围后转至LF精炼炉;LF炉精炼采用埋弧操作、软吹氩控制、深脱氧工艺、钛合金化工艺后再进行硼合金化,之后再进行长时软吹氩,钢中的硼回收率达82%~86%,解决了硼回收率低且不稳定的问题,炉与炉之间的波动量小于0.0005%,达到了理想的控制水平,摆脱了硼合金化对真空精炼的依赖,保证了后工序对含硼钢的质量要求。
申请公布号 CN102994700A 申请公布日期 2013.03.27
申请号 CN201210493338.6 申请日期 2012.11.28
申请人 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 发明人 张卫强;常跃昌;杨春雷;章祝雄;李金柱;张继斌;陈伟;杨锦文;岳伟;朱锡森
分类号 C21C7/072(2006.01)I;C21C7/06(2006.01)I 主分类号 C21C7/072(2006.01)I
代理机构 昆明正原专利商标代理有限公司 53100 代理人 金耀生
主权项 一种稳定提高含硼钢中硼含量的冶炼方法,其特征在于按以下步骤进行:A、钢水采用LD转炉顶底复合吹炼,出钢钢包钢水量出至10~12t时,向钢包加入高碳锰铁、高碳铬铁、铁芯铝脱氧合金化,加入量为:高碳锰铁9.8~11.1kg/t钢,高碳铬铁2.2~4.15kg/t钢,铁芯铝1.5~2.6kg/t钢;出钢过程采用渣洗及全程底吹氩工艺,出钢前向钢包底部加入石灰4 kg/t钢、精炼渣1.20kg/t钢,氩气流量控制为25~35NL/min;B、钢水吊至氩站,定氧后根据钢水氧活度加入铝铁调整钢中氧含量,氧与钢水量的质量比至15~20×10‑6,全过程用15~25 NL/min小氩量进行吹氩;C、氩站钢水氧活度合格后吊至LF炉精炼工位接好氩气带,开启氩气采用小氩量15~25NL/min吹氩2分钟,然后下电极采用档位6~8档化渣;通电3~4分钟后,抬电极观察炉内化渣情况,之后测温、取样,若渣况较稀,补加石灰2~3kg/t钢,然后加入0.40~0.60kg/t钢电石,0.20~0.60kg/t钢铝铁,对炉渣进行脱氧并调整流动性,炉渣流动性较好后于渣面撒入增碳剂0.40~0.60kg/t钢使炉渣泡沬化后,下电极将钢水温度加热至1580~1600℃;D、根据钢样检验结果,补加合金同步调整钢水成分和温度至合格范围,然后观察渣样,炉渣变白后定氧,当钢中的氧含量≤5×10‑6,确保炉渣成分FeO+MnO质量百分比<1.0%、SiO2 质量百分比<15.0%后,适当加大氩量,形成300~400mm的亮圈,然后于亮圈内加入钛铁1.13~1.32 kg/t钢,对钢水进行钛合金化并进一步脱除钢中N含量;E、加钛铁后立即调低氩流量至10~15 NL/min,软吹氩3min,保证钛合金化充分熔化并反应后,再次适当加大氩量形成300~400mm的亮圈,然后于亮圈内加入硼铁FeB17 0.20~0.24kg/t钢,加入硼铁后立即调低氩流量至10~15 NL/min软吹氩5min;F、软吹氩结束后开至喂线工位,喂入钙铁线7~8m/ t钢,然后低氩流量10~15 NL/min软吹氩8min,软吹完毕加入大包覆盖剂0.8~1.0kg/t钢,将钢包车打至等待工位吊至连铸平台,将钢水浇铸成方坯。
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