发明名称 提高热风炉热管式预热器换热效率的生产工艺
摘要 本发明涉及一种提高热风炉热管式预热器换热效率的生产工艺,其工艺步骤是:首先找出换热效果下降原因;然后确认换热效率下降;再确认热管内工质的运行情况;再次是将热管内大量不凝性气体排出;再补液工质;最后对维护效果进行评估。操作简便,投资少,且能持续产出高效益;对环保、设备和风温质量都无任何影响;延长对预热器的高效率应用,减少更换热管或整套预热器设备的投资。
申请公布号 CN105018665A 申请公布日期 2015.11.04
申请号 CN201510435024.4 申请日期 2015.07.23
申请人 广东韶钢松山股份有限公司 发明人 钟树周;杨国新;李鲜明;陈国忠;张怡伟;廖经文;刘金石;李成;刘立广;匡洪锋
分类号 C21B9/14(2006.01)I 主分类号 C21B9/14(2006.01)I
代理机构 韶关市雷门专利事务所 44226 代理人 周胜明
主权项 一种提高热风炉热管式预热器换热效率的生产工艺,其特征在于工艺步骤是:第一步:找出换热效果下降原因;换热效果下降具有以下原因,①热管内产生了大量不凝性气体,气体经过不断地累积后,占据了管内大量的体积,并阻遏了汽化工质的循环,并造成工质的循环速率降低;②在工质的循环过程中由于热管管头排气阀关不严,存在漏气,导致工质量减少;③热管管壁由于材质缺陷,长时间运行后存在漏点,导致工质量减少;第二步:确认换热效率下降;对预热器投入以来的煤气进口温度、出口温度和升温差,空气进口温度、出口温度和升温差,烟气的进口温度、出口温度和降温差进行数据统计,如煤气和空气的升温差出现下降,烟气的降温差出现上升,则可确认预热器的换热效率在下降;第三步:确认热管内工质的运行情况;在进行预热器维护前要求对预热器顶部排气阀下20mm的管壁进行2次测温,时间分别为维护前7~10天和前一天,均应选择在热风炉正常烧炉时;第四步:将热管内大量不凝性气体排出;在烟气预热器内温度降至80℃才可进行排气作业,作业前戴好面罩,首先将堵头扭开,再将排气阀缓慢打开,直至气体排空,如果排气时管内气压低,无明显的喷射状说明管内工质不足,如果无气体排出,而该管壁温度又低于100℃,说明该管可能存在内漏;第五步:补液工质;在完成测温后要根据管壁温度进行补液量的核算,靠烟气进口侧前1‑5排管壁温度为重点关注,中、后部位置的管壁温度为其次,根据不同部位的管壁温度进行不同重量的补液,如条件许可对温度尚可但长时间未进行补液的可考虑适当补充;第六步:对维护效果进行评估,在预热器投入的第二天后,再次对热管管壁进行测温,并连续对煤气出口温度和升温差,空气出口温度和升温差,烟气出口温度和降温差进行数据统计,与维护前进行对比;在所述第四步中为尽快将烟气预热器内温度降至80℃,在预热器停车后,可将烟气预热器的出口阀打开(进口阀为关闭状况),将烟气预热器上人孔打开,利用烟囱进行抽风降温。
地址 广东省韶关市曲江区厂南大道3号广东韶钢松山股份有限公司研究中心
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