发明名称 含氰工业废水的催化湿式氧化方法
摘要 本发明涉及一种含氰工业废水的催化湿式氧化方法,主要解决现有技术中催化剂成型困难、活性低、易破碎、使用寿命短、以及COD除率不高和工艺复杂的问题。本发明通过采用以工业废水和含单质氧的气体为原料,在反应温度为230~300℃,反应压力为3~10MPa,液体空速为0.5~2.5小时-1条件下,原料与催化剂接触,使COD去除率>95%,处理后总氰小于5ppm,其所用的催化剂包括在复合载体上负载选自Pt、Pd、Ru、Ir或Rh中至少一种金属或其氧化物的技术方案。较好地解决了该问题,可用于含氰工业废水的工业化处理中。
申请公布号 CN102452710B 申请公布日期 2013.08.21
申请号 CN201010513658.4 申请日期 2010.10.21
申请人 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 发明人 吴历斌;宋卫林;汪国军;吴粮华
分类号 C02F1/72(2006.01)I;B01J23/644(2006.01)I;B01J23/63(2006.01)I;B01J23/46(2006.01)I;C02F101/18(2006.01)N 主分类号 C02F1/72(2006.01)I
代理机构 上海东方易知识产权事务所 31121 代理人 沈原
主权项 一种含氰工业废水的催化湿式氧化方法,步骤如下: 1)取适量的纳米组分氧化物及粘结剂,即85wt%TiO2、15wt%ZrO2和占整个氧化物重量2wt%的甲基纤维素,球磨干混4h;其中,TiO2和ZrO2的比表面积分别为250m2/g和120m2/g; 2)将步骤1)得到的混合物转入练泥机,逐滴加入5wt%HAc水溶液,待整个混合物即将出现从粉状向细颗粒、块状或成团时停止溶液加入,再混捏4h; 3)将步骤2)得到的物料在低于10℃陈化12h; 4)选择Φ1.6mm的孔板,连续挤出细条;挤条需注意螺杆转速和腔内压力,保持转速为50r/min、压力为80MPa; 5)成型好的细条载体素坯经8h自然干燥,24h烘箱强制干燥; 6)按如下程序焙烧:RT,60min→400℃,60min→600℃,60min→875℃,120min→875℃,off→RT,得催化剂前驱体I; 7)称取10g前驱体I,置于50mL的烧杯中; 8)取适量含钌37wt%的RuCl3·3H2O溶于去离子水中,配成含钌浓度为10g/L的浸渍用溶液10mL; 9)将浸渍液高度分散并均匀浸渍前驱体I,然后通风干燥、110℃烘干10h; 10)将负载钌的前驱体I,用联氨浸泡24h,得催化剂前驱体II; 11)将前驱体II在450℃马弗炉中焙烧2h,即得1wt%Ru的成品催化剂III; 12)取m1=5g负载1wt%Ru成品催化剂III,置于1L的高压反应釜; 13)取适量COD为10800mg/L、总氰为4200mg/L的丙烯腈废水置于反应釜; 14)调节反应釜充气阀、背压阀至7.0MPa,密闭容器后充入氧气; 15)设定反应温度为260℃、转速为500r/min,空速为2.0h‑1开始氧化反应; 16)反应4h后,关闭加热炉子和搅拌电机电源; 17)待反应釜冷却至室温并卸压后,开启反应釜,过滤催化剂为C、倒出反应后废水溶液S; 18)干燥反应后催化剂C、经900℃焙烧,然后称重m2; 19)稀释反应后废水溶液S,测定其CODcr和总氰含量; 20)经计算,COD去除率>97%、总氰降至<2mg/L,催化剂损失ζ<0.01%; 21)延长16)设定时间分别至500h和1000h,重复17)~19)过程; 计算发现COD去除率>98%、总氰降至<2mg/L,催化剂损失ζ<0.01%;催化剂质量损失很小,外形保持良好且未出现粉化现象,说明催化剂强度保持良好;用ICP‑MS对稀释前的废水溶液S进行测定,未发现组分离子溶出,说明催化剂抗组分溶出。
地址 100728 北京市朝阳区朝阳门北大街22号