发明名称 本质安全的锅炉给水加氧处理方法
摘要 本发明公开了一种本质安全的锅炉给水加氧处理方法,包括以下步骤:1)火电机组无铜系统加氧前给水处理方式为只加氨处理;2)在满足一定条件后将除氧器排汽门关闭;3)在机组凝结水精处理出口加氧点加氧;4)控制省煤器入口给水溶解氧含量在5~50μg/kg范围内且主蒸汽铬酸根含量较加氧前无显著增加;5)控制汽包锅炉下联箱炉水的阳离子电导率<1.5μS/cm且[Cl-]<125μg/kg;6)待炉前给水CC降至0.15μS/cm以下,将炉前给水pH25℃控制范围降至8.8~9.3;7)机组停运前将炉前给水pH25℃值提高到9.3~9.6;8)停炉保养。本发明可有效防止给水加氧后蒸汽通流系统氧化皮剥落引发的事故。
申请公布号 CN102070254B 申请公布日期 2012.07.11
申请号 CN201010593453.1 申请日期 2010.12.17
申请人 江苏方天电力技术有限公司 发明人 徐洪
分类号 F22B37/00(2006.01)I;C02F1/72(2006.01)I;C02F5/00(2006.01)I 主分类号 F22B37/00(2006.01)I
代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人 董建林;许婉静
主权项 本质安全的锅炉给水加氧处理方法,其特征在于,包括以下步骤:1)火电机组无铜系统加氧前采用AVT(O)运行方式,即给水处理方式为只加氨处理,加氨将炉前给水pH25℃值调节在9.3~9.6,对于汽包锅炉,加氢氧化钠将炉水pH25℃值调节在9.3~9.6,在机组采用AVT(O)运行方式期间,除氧器排汽门处于正常开启状态;2)在确认满足下列条件后,将除氧器排汽门关闭:a)确认凝结水100%经精除盐装置处理且精处理处于氢型运行状态;b)炉前给水CC≤0.1μS/cm,[Cl‑]≤5μg/kg,9.3≤pH25℃≤9.6,5.4≤SC≤10.8μS/cm;c)对于汽包锅炉,下联箱炉水pH25℃值9.3~9.6,CC<1.5μS/cm,[Cl‑]<125μg/kg;d)机组其它水汽指标正常;e)加氧设备、系统管路、阀门、表计及取样设备和各分析仪表正常;f)所用氧气及其它药品质量符合要求;g)机组稳定运行;3)在机组凝结水精处理出口加氧点加氧,监视给水CC和铁离子含量以及系统各蒸汽取样点CC,在确保给水CC≤0.2μS/cm或脱气CC≤0.15μS/cm的前提下,逐步提高凝结水精处理出口加氧点的理论计算加氧含量,加氧含量上限为1500μg/kg,当除氧器出口DO达到50μg/kg,适当降低除氧器入口DO使除氧器出口DO维持在50~100μg/kg,当省煤器入口给水DO达到30μg/kg,调整除氧器入口DO使省煤器入口给水DO维持在5~50μg/kg;4)待炉前给水CC降至0.15μS/cm以下,将炉前给水pH25℃控制下限降低至 8.8~9.3范围内,相应的给水SC为1.7~5.4μS/cm,当炉前给水CC降至0.10μS/cm以下且ORP>+50mV,给水系统彻底完成由AVT(O)向OT的转换,正常OT期间炉前给水DO控制范围为5~50μg/kg,ORP控制值为+50mV~+100mV;5)监控主蒸汽阳离子电导及铬酸根含量较加氧前无显著性差异;6)对于汽包锅炉,OT期间通过排污方式控制下联箱炉水CC<1.5μS/cm、[Cl‑]<125μg/kg;7)机组停运前2小时,停止加氧,将炉前给水pH25℃值提高到9.3~9.6,相应的给水比电导率为5.4~10.8μS/cm,直至停机;8)采用氨水碱化烘干法进行停炉保养。
地址 211102 江苏省南京市江宁区苏源大道58号苏源大厦
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